Da ich ja seit geraumer Zeit mit dem gleichen Problem (Servotronic) zu kämpfen habe, habe ich mal mit entsprechender Software das Grundmodul dahingehend ein wenig angeschossen.
Es sieht bei mir auf jeden Fall so aus, als wenn der Servotronic-Wandler hinüber ist, weil er auf die Impulse vom GM nicht reagiert.
Normalzustand im Stand
Stromstärke auf 40 mA geändert
Geschwindigkeit auf 110 km/h geändert
Habe auch Testfahrten gemacht, ob die simulierten Werte auch beim Fahren vom GM ausgegeben werden.
Beim Fahren verändern sich die Werte entsprechend. Das GM arbeitet also meines Erachtens nach einwandfrei.
Wie auch immer.
Am WE werde ich ein anderes GM verbauen und dann nochmal testen.